3月份洗煤廠運行總結(WORD表格,打開后格式正常,轉載請注明來自:公文素材庫
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一、產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)率、單耗與分析
產(chǎn)品
計劃
一車間
二車間
小計
入洗原煤(濕)
184000
169322
處理量h/t
450
433.4
高硫精煤(干)
49096
低硫精煤(干)
49861
回收率(干)
64.44
高硫精煤(濕)
53966
低硫精煤(濕)
54844
回收率(濕)
62.5
64.26
中煤產(chǎn)率
10.36
矸石產(chǎn)率
17.18
大矸產(chǎn)率
4.5
煤泥產(chǎn)率
3.7
介耗
1.1-1.3kg/t
0.703
藥
劑
消
耗
捕收劑
0.19-0.21kg/t
0.128
起泡劑
絮凝劑
0.004-0.005kg/t
0.0038
分析:
1、本月產(chǎn)量小于計劃產(chǎn)量,主要原因由于精煤場地堆滿停產(chǎn)四天,302刮板機鏈條更換,削減入洗量,導致沒有完成計劃任務。
2、其成本一如既往的小于同行業(yè),并在指標正常的同時降低消耗。
二、主要工藝指標運行與分析:
單位
工藝指標
一工段
二工段
月均
合格率
月均
合格率
煤泥灰分
47.2
94.55
中煤灰分
45.5
100
矸石灰分
77.2
98.18
中煤損失
3.1
69.09
矸石損失
1.4
94.55
分析:1、單洗煤硫分不作為考核,主要原因在于各個礦區(qū)的煤的性質不同,煤的屬性決定產(chǎn)品的質量,從硫分上來講,分為內(nèi)硫和外硫,外硫是指煤炭在開采過程中夾帶的黃鐵礦以及一些硫化物,這種形式的硫分是可以在洗煤過程中以矸石的的形式去除,而內(nèi)硫則是在煤分子鏈上,以有機物的形式存在于煤中,所以在原料煤種煤的內(nèi)硫直接影響,單洗煤是不可能改變煤本身的內(nèi)在屬性。
2、本月中煤損失過大,原因有以下兩點:
(1)、原煤合格介桶的密度計損壞,使得分選密度不穩(wěn)定,崗位司機把握不穩(wěn)其實際密度,導致精煤灰分的波動,致使影響到錯配物含量的上升。
(2)、本月改造302刮板機潤濕后指標有所好轉,但管護中心對設備安全考慮將其改造會原來的狀態(tài),在密度計不穩(wěn)定的同時,加之潤濕又不好,使得本月中煤損失上線達到4.5。
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