9月份修船質(zhì)量總結(jié)及10月計劃
9月份修船質(zhì)量總結(jié)
9月份完成小修出廠船舶,主要船舶海港5號,該船是海損船舶,工程難度大,工程范圍大,通過3個月修理,出廠試航一次成功,確保該船順利出廠,船東較滿意;在廠修理船舶海標(biāo)101,主要工程項目加長,船體分段加寬,在施工中始終根據(jù)修船工藝技術(shù)要求,主管在施工過程中現(xiàn)場跟蹤檢查,各數(shù)據(jù)測量,確保該船順利對接,分段質(zhì)量較好。
在修理海港5號過程中碰到不少困難,尤其右全轉(zhuǎn)槳舵工程,經(jīng)拆卸解體檢查后發(fā)現(xiàn)主傳動軸液壓式齒輪損壞,換新配制,該液壓式齒輪拆裝,壓力達到1500左右,加工難度大,在國內(nèi)加工此類齒輪也有局限困難,確保不了加工一次性成功,經(jīng)過走訪幾家加工齒輪廠,現(xiàn)場勘查加工廠設(shè)備及以前加工齒輪質(zhì)量情況,最后確定加工,與廠家協(xié)商加工質(zhì)量工藝,技術(shù)要求最終檢驗規(guī)范,拆裝壓力1500Kg/m。安裝位置尺寸與原始齒輪吻合,在經(jīng)過20天的滾齒加工后送廠檢驗,加工安裝位置基本不變,存在拆卸困難,液壓壓力達到201*kg/m。齒輪錐度膨脹量不夠,經(jīng)過反復(fù)研究主要問題就是國內(nèi)材料與原齒輪材料有區(qū)別,存在膨脹系數(shù)不同,通過反復(fù)考慮后采取內(nèi)孔膨脹油槽加寬加深,加大油量。后經(jīng)廠家加工后,回廠試驗,拆裝壓力達到原說明書要求,全回轉(zhuǎn)槳舵,經(jīng)過對各部件各系統(tǒng)測量,校調(diào)檢查后,輸出系統(tǒng)槳變形,變形量同心度相差16mm,垂直度相差10mm,針對此類情況進行修復(fù)。我司與主管進行討論溝通后,定出修復(fù)具體修理工藝、技術(shù)要求、檢驗規(guī)范,采取堆焊加工修復(fù)工藝,對原始變形量進行堆焊,但加工切削時,保證原始材料及厚度盡量保留原始材料,主要此槳回轉(zhuǎn)受力大,整個船舶輸出功率50%力承受,加工精度高,同心度及垂直度相差范圍在0.10以內(nèi),修復(fù)工藝、技術(shù)檢驗規(guī)范送船東確認,經(jīng)過多次討論決定,船東認可我司修復(fù)工藝。具體施工送南通機械廠加工。在加工過程中,由于工件尺寸大,南通鏜床設(shè)備存在加工擺放工作臺,面積不夠。采取做專用工具等,加工困難,經(jīng)加工后基本達到預(yù)期技術(shù)要求,但在最后組裝檢查中發(fā)現(xiàn)輸入傳動通信度及垂直度相差,達不到說明書要求,決定在鏜床上實際輸入齒輪對校調(diào)基準(zhǔn),進行加工,最終組裝測量達到說明書規(guī)范要求,該工程難度較高,主機2臺修理后,在碼頭試車,試航最終檢驗全部符合說明書要求,一次性試航成功,船東、
船方反應(yīng)質(zhì)量很好。
在改造海標(biāo)101輪船體加長加寬,整個過程中,依據(jù)改造方案,我司具體制定改造工藝,技術(shù)要求檢驗規(guī)范,在施工中主管現(xiàn)場管理,跟蹤檢查測量,在制造分段過程中始終對焊接、加工過程進行控制,在分段安裝中根據(jù)工藝要求對船體對接中心及平行進行把關(guān)測量,船檢檢驗符合要求。
在質(zhì)量管理方面,通過前階段對修理施工工藝,技術(shù)要求檢驗規(guī)范,尤其在測量數(shù)據(jù)上存在不少問題,施工人員對各修理項目常規(guī)工藝不夠熟悉,最終三級檢驗達不到檢驗要求,針對上述問題,通過前階段對三級檢驗單內(nèi)容進行補充完善,增加三級檢驗單內(nèi)容,包括常規(guī)修理項目步驟要求,拆卸修理安裝過程,測量數(shù)據(jù)表格,要求測量內(nèi)容,拆卸后檢查,換新備件情況填寫,清楚反應(yīng)出整個項目修理情況,作質(zhì)量管理對該船該項目存檔及船出廠質(zhì)量信息反饋了解,采用修理工藝、技術(shù)要求,使用后實際效果,壽命是否符合修理要求,下階段對項目三級檢驗單新表式,修理項目完整,有塢修工程:舵系、軸系、槳、離心泵,本月完成:主付機修理三級檢驗單。
10月份工作計劃
做好廠修修理船舶現(xiàn)場質(zhì)量檢查,重點項目指導(dǎo)過程監(jiān)控,疑難項目解決,工藝技術(shù)要求下達,質(zhì)量管理三級檢驗單規(guī)范,確保質(zhì)量,船舶按時出廠。1.滬港引1號:右主機修理,吊缸修理6只缸,增壓器2臺修理,測量數(shù)據(jù)準(zhǔn)
確規(guī)范,外協(xié)增壓器修理質(zhì)量保證,確保船期。
2.海標(biāo)21輪:主機機架2臺,機架安裝缸套處,裂紋,缸修理工藝、技術(shù)要
求檢驗規(guī)范及加工圖紙等船東確認后,加工、施工,具體施工加工,現(xiàn)場檢查、指導(dǎo),確保鏜加工符合規(guī)范要求,付機3臺新裝,具體施工要求,安裝工藝與主管明確,安裝底腳座要求,進出管系安裝要求,排煙管消音器安裝要求,現(xiàn)場檢查,確保質(zhì)量符合船檢規(guī)范,塢修工程:艉軸系、舵系、尾軸舵桿校調(diào),腐蝕處打磨拋光,消除原銹蝕較深蝕點,焊補打磨,涂防銹漆2度,另注意根部腐蝕不允許焊補,采取拋光圓角處理,現(xiàn)場重點檢查,主機操縱系統(tǒng)2套修理,消除原有開車起步缺陷,恢復(fù)安裝標(biāo)準(zhǔn),確保試車質(zhì)量。3.海標(biāo)101輪:船體加長工程基本完工,抓緊質(zhì)量檢驗,根據(jù)船檢要求盡快聯(lián)
系拍片檢查,大倉艙口圍改造圖紙已下達,根據(jù)圖紙要求施工,做好施工過稱變形量控制,安裝時校正,保證焊接質(zhì)量,加強強度部位符合船檢檢驗規(guī)范要求,外協(xié)設(shè)備液壓克令吊、沉石絞盤機,月底左右生產(chǎn)廠家完工試車提交,其余外協(xié)設(shè)備質(zhì)量跟蹤檢查,確保設(shè)備到廠,質(zhì)量符合要求,主機改造修理,該凸輪軸未到廠,其余正在施工,要求月底完工。
4.進廠船舶:寶鋼拖5號,工程勘驗,做好進廠前施工工藝下達,與老軌進行
一次溝通,全回轉(zhuǎn)2臺擱架要進行改造加固,高度放低便于施工。5.每周五三級質(zhì)量檢驗規(guī)范培訓(xùn)。
6.完善質(zhì)量三級檢驗單內(nèi)容,常規(guī)修理要求,步驟,修理,換新備件情況、數(shù)
據(jù)規(guī)范測量要求填寫,三級檢驗人員簽字,修理完工前提交。
7.中石化381輪,主機V型機2臺修理,付機2臺修理,新裝油污水分離器1
臺,吊車1臺修理,油馬達4臺換新螺絲等,現(xiàn)已開工,現(xiàn)場檢查,情況正常,現(xiàn)已在修理安裝階段,做好修理安裝過程質(zhì)量控制,各部件安裝質(zhì)量較好,測量數(shù)據(jù),清潔檢查,安裝要求,較認真,加強組裝,質(zhì)量檢查,確保
該船提前3天完工。
擴展閱讀:9月份工作總結(jié)及10月份工作計劃
9月份工作總結(jié)及10月份工作計劃
9月份工作總結(jié):(9.15-9.25)
1、完成4座井口、風(fēng)硐及江蘇工隊臨時空壓機房開挖土石方量丈量工作。
2、完成副井與行人井間,聯(lián)合建筑開挖土石方測量工作。
3、完成炸藥庫占地土石方開挖測量工作。
4、進行四座井筒,中、腰線復(fù)查工作,及工程質(zhì)量監(jiān)督檢查,并記錄臺帳。
5、完成了礦領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時工作任務(wù)。10月份工作計劃:
1、完成聯(lián)合建筑及炸藥庫占地開挖土石方丈量工作。2、嚴格按照設(shè)計要求監(jiān)督檢查工程質(zhì)量及工程進度,并記錄臺帳。
3、進一步完善科室內(nèi)制度及各科臺帳。做好科室人員業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)學(xué)習(xí)工作。
4、進行回風(fēng)斜井與風(fēng)硐貫通測量工作。5、按時完成礦領(lǐng)導(dǎo)安排各項臨時工作任務(wù)。
礦建科
二0一一年九月二十七日
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