大修總結(jié)匯報材料
汽機專業(yè)#3機組大修總結(jié)暨一季度檢修分析匯報材料
一、#3機組大修工作總結(jié)
本次#3機大修汽機隊以反措項目的實施、節(jié)能技改項目的實施、#3機主機汽封改造、#3機開式水系統(tǒng)改造、#3機#6低加正常疏水改造、#3機內(nèi)漏閥門治理、#3機低壓B轉(zhuǎn)子末級葉片更換作為重點檢查監(jiān)督工作。共計完成標(biāo)準(zhǔn)項目25大項,122小項。閥門檢修項目151項。爐外管道檢驗5大項,42小項。技改項目2項及特殊項目3項。汽機技術(shù)監(jiān)督8項;瘜W(xué)監(jiān)督項目9大項,21小項。金屬監(jiān)督項目11大項,58小項。反事故措施計劃項目共15大項,31小項。本次#3機組汽機檢修共完成質(zhì)檢點133項,其中W點5項,H點120項,P點8項。
本次大修汽機隊施工組織較好,內(nèi)部以及與相關(guān)專業(yè)緊密協(xié)調(diào)、配合,檢修項目實施時間安排合理。針對低壓B轉(zhuǎn)子汽端末級轉(zhuǎn)子葉片送制造廠更換工作,打亂了原有的施工、調(diào)整工序,造成檢修工期延長的實際情況,汽機隊在一方面同物資公司一道積極協(xié)調(diào)上電集團,優(yōu)化銜接末級葉片更換工序組合,確保末級葉片順利返廠。另一方面,汽機隊多次進行施工工序的調(diào)整、優(yōu)化,根據(jù)低壓A轉(zhuǎn)子和低壓B轉(zhuǎn)子外形尺寸大體相同的實際情況,提出了利用低壓A轉(zhuǎn)子代替B轉(zhuǎn)子進行汽封間隙調(diào)整的思路,大大縮短了調(diào)整時間,另外,為方便發(fā)電機穿轉(zhuǎn)子,又將A轉(zhuǎn)子調(diào)端和電端對調(diào)的方式,保證了發(fā)電機轉(zhuǎn)子的如期穿入。#3機組第二次大修共發(fā)現(xiàn)缺陷23條,已全部處理。其中重大缺陷匯報如下:
1)低壓B轉(zhuǎn)子調(diào)端末級葉片磨損
低壓B缸解體檢查發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子調(diào)端末級葉片共計24片(編號為:1、2、3、4、6、7、8、9、10、12、22、23、25、26、27、36、37、38、53、56、60、63、64)磨損變形。原因分析:
(1)從現(xiàn)場實際測量末級葉片與排汽導(dǎo)流環(huán)間隙情況來看中上部間隙偏。(biāo)準(zhǔn)間隙為8.13mm),中分面部分沖刷較嚴重,上隔板左下角(間隙6.6mm處下方),有長度約15cm左右,寬度約8mm的磨損堆積物帶,損壞葉片的圍帶上也附著磨損堆積物,經(jīng)光譜檢驗確認該堆積物與葉片材質(zhì)相同。
(2)由于汽缸及排汽導(dǎo)流環(huán)的變形,同時某些葉片運行狀態(tài)下徑向變形較大,在某些突變工況下,造成磨擦,導(dǎo)致葉片損壞。綜上所述:由于汽缸及排汽導(dǎo)流環(huán)的變形,同時某些葉片運行狀態(tài)下徑向變形較大,在某些突變工況下,造成磨擦,導(dǎo)致葉片損壞。處理措施:低壓轉(zhuǎn)子返廠更換損壞的葉片,并對處理后的轉(zhuǎn)子進行動平衡試驗。對末級隔板洼窩中心進行調(diào)整,消除左右偏差,修后調(diào)整末級葉片與排汽導(dǎo)流環(huán)徑向間隙8.5-9.0mm,對排汽導(dǎo)流環(huán)凸起的部位打磨過渡處理。
預(yù)防措施:本次#3機組大修,對所有汽缸連接的抽汽、疏水管道閥門進行檢查,保證閥門關(guān)閉嚴密,管道暢通。加強事故狀態(tài)或汽輪機工況突變狀態(tài)下的運行調(diào)節(jié)與處理,嚴格執(zhí)行防止大軸彎曲和汽缸進水措施。
2)#1軸承下部瓦塊鎢金磨損
#1軸承下部瓦塊鎢金接觸面積超出75%,鎢金磨損嚴重。
原因分析因:因#1軸承無頂軸油管,轉(zhuǎn)子在盤車及中低轉(zhuǎn)速下軸承油膜無法形成,部分瓦塊吃力不均勻,造成軸瓦的磨損。
處理措施:已更換#1軸承全部瓦塊(共4塊),更換后測量頂部間隙為0.71mm(標(biāo)準(zhǔn)值為0.71-0.81mm)。
防范措施:檢查新瓦塊的背部調(diào)整小球面應(yīng)光滑、無毛刺。調(diào)整#1軸承的靜態(tài)對中。在復(fù)裝時將軸承頂隙調(diào)整到下限值,加大軸承壓蓋的緊力。
3)高壓主汽閥、#1#4高壓調(diào)節(jié)閥閥座焊縫裂紋
原因分析:閥座與閥殼為套裝過盈配合,焊縫作用僅是為了防止閥座松動后轉(zhuǎn)動,原焊接時只焊接了一遍,閥座的焊接強度偏低,啟動時閥座受熱較快,與閥殼的膨脹不一致,造成焊縫拉裂。處理措施:將裂紋挖除后進行補焊處理。
預(yù)防措施:焊接時將裂紋挖除干凈,經(jīng)金屬監(jiān)督認證后進行焊接。焊接時嚴格按照廠家提供的焊接工藝施焊。焊后進行熱處理,防止閥座變形。所有焊縫金相檢查合格。
4)對#3機涼水塔內(nèi)部填料破損情況進行檢查,發(fā)現(xiàn)部分位置的填料出現(xiàn)損壞塌陷現(xiàn)象(最大塌陷面積達到2平方米),直接影響涼水塔的冷卻效果,影響機組的經(jīng)濟性。
原因分析:由于受設(shè)計、制造工藝和制造設(shè)備的限制,#3機涼水塔使用的部分填料質(zhì)量不好,主要表現(xiàn)為:易碎、易風(fēng)化、制造工藝不高、淋水和冷卻效果不好,經(jīng)過使用已經(jīng)出現(xiàn)風(fēng)化易碎的現(xiàn)象。直接影響涼水塔的冷卻效果和機組的安全運行。處理措施:對涼水塔破損的填料進行更換。
防范措施:為確保冷水塔的冷卻效果,此次檢修對涼水塔內(nèi)部已經(jīng)輕微風(fēng)化的部分填料全部進行更換。此次更換面積大約為400m-500m。
5)對二期循環(huán)水出聯(lián)絡(luò)門一次門檢查發(fā)現(xiàn),閥蝶下半脫出掉落。原因分析:循環(huán)水聯(lián)絡(luò)門直徑為201*mm,門桿直徑為150mm。由于循環(huán)水的腐蝕造成底部門桿斷裂,在閥門開關(guān)時形成閥蝶脫出掉落。處理措施:更換新的聯(lián)絡(luò)門。
預(yù)防措施:對新更換的蝶閥閥桿處進行防腐處理,在閥桿底部加裝防沖蝕板,在蝶閥密封面處加裝限位裝置防止開關(guān)過度造成閥門損壞。
#3機組啟動過程中汽機隊發(fā)生設(shè)備異常2項:1)201*年3月17日12:45發(fā)電機消泡箱油位高,消泡箱油位報警,密封油由油檔進入發(fā)電機。2)201*年3月20日13:00進行修后高調(diào)門嚴密性試驗時,因#4高調(diào)門LVDT連桿固定端螺栓松動,引起#4高調(diào)門波動頻繁,造成修后高調(diào)門嚴密性試驗時間過長。異,F(xiàn)象的發(fā)生暴露出汽機隊檢修人員執(zhí)行設(shè)備管理制度不嚴,檢修人員操作運行設(shè)備。對處理密封油箱滿油異常情況經(jīng)驗不足,處理不當(dāng)。工作人員工作不認真,連桿裝好后未再次進行檢查以及消缺不及時等問題。針對暴露出來的問題汽機隊將嚴格執(zhí)行運行設(shè)備由運行人員進行操作的管理制度。加強工作人員的培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。提高工作人員的責(zé)任心,設(shè)備安裝后,需進行檢查核實是否存在問題。缺陷檢查要全面、仔細,及時消缺。
#3機組開機后,主機#1軸承振動得到很好地改善由修前的188.59um降到了100um以下,#6低加正常疏水系統(tǒng)投運正常,消除了高加三通閥內(nèi)漏等修前缺陷14條。目前#3機組3A汽泵非驅(qū)動端密封泄漏正在進行搶修,其余機側(cè)主機及輔機設(shè)備運行正常。
二、缺陷分析
汽機隊一季度共發(fā)生缺陷88條,消除77條,缺陷延期11條。消缺率為87.5%。延期缺陷主要為閥門內(nèi)漏及供熱首戰(zhàn)內(nèi)設(shè)備缺陷。今后我們將加大對一、二期設(shè)備及供熱首戰(zhàn)設(shè)備的管理力度,加強內(nèi)漏閥門的治理工作,重視對輔助設(shè)備的巡檢同時也要加強設(shè)備巡檢及設(shè)備治理力度,提高巡檢質(zhì)量及狀態(tài)檢測水平,減少設(shè)備缺陷,保持設(shè)備健康穩(wěn)定運行。在停止對外供熱后加大消缺力度消除對供熱首站的設(shè)備缺陷。
三、技術(shù)監(jiān)督報告
汽機隊一季度共完成汽機技術(shù)監(jiān)督項目10項(#3汽輪機主、輔機設(shè)備檢修監(jiān)督,主機汽封改造,#6低加疏水改造,#3機設(shè)備異動監(jiān)督,#3機超速試驗,#3汽輪機及給水泵汽輪機注油試驗,#3汽輪機主汽門、調(diào)門嚴密性試驗,#3汽輪機真空嚴密性試驗,#1機1B循泵復(fù)裝,一期真空系統(tǒng)漏點封堵)。
四、狀態(tài)監(jiān)測分析
一季度汽機隊對#1-4機主機及45臺輔機轉(zhuǎn)動設(shè)備進行運行監(jiān)測,設(shè)備運行無異常。運行機組各油箱油位正常,各油箱油質(zhì)合格;機械轉(zhuǎn)動設(shè)備軸承箱油位正常,外觀目視透亮。
目前機組真空嚴密性完成較好:#1機組0.13kPa/min,#2機組0.26kPa/min,#3機組0.18kPa/min,#4機組0.14kPa/min。
五、費用使用情況
一季度的費用使用約為764萬元,主要費用為#3機組大修費用,
日常維護費用使用較少。
六、需要協(xié)調(diào)的問題
無
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#1機組大修安全工作匯報
尊敬的及各位領(lǐng)導(dǎo):
大修能否自始至終安安全全進行,搞好現(xiàn)場大修安全管理工作,至關(guān)重要,“實現(xiàn)修后“三個一”、爭創(chuàng)精品工程,安全是一個重要手段,是提高和展現(xiàn)鍋爐隊伍素質(zhì)、管理水平和形象的重要標(biāo)志。因此大修初期就制定了安全目標(biāo)及規(guī)劃,并且嚴格按照規(guī)劃和目標(biāo)進行管理,確保了安全目標(biāo)的實現(xiàn),圓滿完成了大修任務(wù)。一、安全目標(biāo):
1、杜絕人身輕傷及以上人身事故;2、杜絕重大設(shè)備損壞事故;3、不發(fā)生火災(zāi)事故;二、工作規(guī)劃
加強大修現(xiàn)場的監(jiān)督與管理,堅持高標(biāo)準(zhǔn)、高起點,推行“人人都是安全第一責(zé)任者”的理念,強化反違章管理,以“零違章確保零事故”的實現(xiàn);強化現(xiàn)場文明大修管理,實現(xiàn)大修現(xiàn)場文明整潔,防護嚴密,創(chuàng)造良好的大修環(huán)境,以達到在保證大修過程中人員的安全與健康的同時,不斷提高檢修管理水平,樹立良好的隊伍形象的目的。三、大修安全管理亮點
1、大修全過程貫穿“人人都是安全第一責(zé)任者”的理念。在鍋爐隊大修動員會上,提出了“人人都是安全第一責(zé)任者”的思路,主任是隊安全生產(chǎn)第一責(zé)任者,班長是班組安全生產(chǎn)第一責(zé)任者,作業(yè)小組組長是作業(yè)組安全生產(chǎn)第一責(zé)任者,組員是個人安全第一責(zé)任人,人人充當(dāng)安全第一責(zé)任者的角色,都有自覺抓好大修安全、做好安全工作的責(zé)任,提高了遵守安全規(guī)章制度的自覺性和憂患意識,提升了大修安全管理水平杜絕了人身傷害事故的發(fā)生。大修從11月1日人員正式進入現(xiàn)場開始,到12
月12日結(jié)束,沒有發(fā)生員工人身傷害事件,沒有發(fā)生設(shè)備損壞事件。實現(xiàn)了“零違章確保零事故”的目標(biāo)。
2、加強對重點項目的安全管理,編寫了特殊項目安全措施17項;控制措施措施5項、起吊方案4項,保證了重大項目的起吊安全,如過熱器管排更換,雖然單次起吊重量不足10噸,因考慮到起吊高度風(fēng)險大,危險性比較高,安排專人負責(zé)現(xiàn)場的起吊監(jiān)督,按照起吊方案、控制措施,逐項填寫、執(zhí)行起吊檢查卡,保證了重點項目的施工安全。
3、加強了外包工程管理,大修現(xiàn)場外包工程隊伍、臨時工入廠后先進行三級安全培訓(xùn)、考試合格,辦理安全上崗證后才允許進行現(xiàn)場,始終處于受控狀態(tài),在人力資源部組織的現(xiàn)場檢查中,鍋爐隊使用的臨時工、外包工全部都隨身攜帶安全上崗證,此次大修期間先后對臨時工、外包工、廠家售后服務(wù)等項目進行了18個批次163人的培訓(xùn)。
4、現(xiàn)場文明衛(wèi)生水平有大幅度提升。四、采取的具體措施:
1、修前制定了#1爐大修現(xiàn)場整體安全措施,編寫了非標(biāo)項目的安全措施,起吊方案、安全控制措施,對全體職工進行了標(biāo)準(zhǔn)項目、特殊項目的安全措施的學(xué)習(xí)和培訓(xùn),組織大修工作人員認真學(xué)習(xí)了火力發(fā)電生產(chǎn)鍋爐部分設(shè)備檢修潛在風(fēng)險與預(yù)控措施。
2、大修前對起吊工具、安全工具、絕緣工器具進行了檢驗,安全帶;倒鏈、鋼絲繩、電動工器具進行了全部檢驗,不合格的進行了更換配發(fā)從管理上堵塞了安全漏洞。
3、加強了現(xiàn)場的監(jiān)督監(jiān)護工作,及時查禁違章,隊主任、管理人員天天在現(xiàn)場檢查人員違章情況,防止意外事件的發(fā)生,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正整改并進行考核。
4、注重文明作業(yè)區(qū)的設(shè)置和維護,由于鍋爐設(shè)備的分散,作業(yè)區(qū)地域
位置不好設(shè)置,有的工作需要幾天之內(nèi)就要結(jié)束,不易于長時間維護。在這種情況下,采取以點帶面,取重點,在風(fēng)機、制粉系統(tǒng)、給煤機等處設(shè)置了文明作業(yè)區(qū),收到了好的效果。
5、由于本隊工作人員,外包工及其他專業(yè)人員在#1機組大修現(xiàn)場組成了一個立體交叉、點多面廣的作業(yè)環(huán)境,工作中稍有不慎,就會引起重大后果。為此,隊管理人員積極深入現(xiàn)場,對于發(fā)現(xiàn)的不符合項,及時予以制止,并責(zé)令其整改,并在專業(yè)協(xié)調(diào)會上提出來,以此起到曝光和警示他人的作用。對于性質(zhì)嚴重的問題,及時予以考核,以避免嚴重后果的出現(xiàn)。
五、查禁違章和考核情況
1、大修中隨時對現(xiàn)場人員違章、使用工器具不規(guī)范、臨時電源使用、高處作業(yè)、電氣焊使用等進行了檢查,查出問題立即進行了整改糾正,不定期下發(fā)考核通報,對查出的使用安全帶不規(guī)范、氧氣瓶、乙炔瓶使用不規(guī)范等問題,隊考核班組及個人人員900元。起到了遏制違章作業(yè)的作用。2、對外包工程項目查出問題后現(xiàn)場督促整改,對比較嚴重的問題,進行停工整頓。
六、存在的問題和建議:
1、現(xiàn)場還存在檢修臨時電源使用不當(dāng)?shù)默F(xiàn)象,一是#1爐本體檢修電源箱少接線口小,接線很亂,二是存在拆線自己拆的現(xiàn)象,主要表現(xiàn)在收工時幾乎統(tǒng)一收工,要是讓專業(yè)人員來拆線也拆不過來,以后的工作中我們將要嚴格遵守臨時電源使用規(guī)定,接、拆線按規(guī)定去做。同時建議配置和運行人員一同上班的接線值班人員,隨叫隨到,拆、接線規(guī)范。2、對外包隊伍管理還存在不足現(xiàn)象,由于有的外包隊伍人員素質(zhì)相對較低,對我們的大修現(xiàn)場的安全管理有抵觸情緒,在使用電焊、氣焊、起重、電動工器具時存在不按規(guī)定使用的現(xiàn)象,現(xiàn)場拆下的廢舊物品放置雜
亂現(xiàn)象。在今后的工作中我們將嚴格對外包隊伍的管理,加大管理力度。堵塞管理漏洞。
3、對腳手架驗收使用還存在問題,搭設(shè)不標(biāo)準(zhǔn)、腳手板不合格,驗收時我們都有提出讓架子工整改,有時架子工忙,沒時間給整改,我們就沒法掛合格證,工作人員還要急著干活,所以就出現(xiàn)沒有掛合格證就私自上架子工作的現(xiàn)象,在外包項目上容易出現(xiàn)這種問題,以后堅決杜絕這種現(xiàn)象,驗收不合格、沒有掛牌的腳手架任何人不能私自使用。建議,從源頭抓起,不合格的腳手板堅決不能運到現(xiàn)場,架子工按照標(biāo)準(zhǔn)一次性扎好,避免使用部門驗收人員和搭設(shè)人員來回扯皮,耽誤時間。
總之,#1機組大修經(jīng)過全隊人員的共同努力,實現(xiàn)了預(yù)期的安全目標(biāo),在此對安監(jiān)部領(lǐng)導(dǎo)及各位專工、生技部領(lǐng)導(dǎo)及分管專工對鍋爐隊大修安全管理給予的指導(dǎo)和幫助表示誠懇的感謝!
鍋爐隊201*年12月12日
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